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felipefpt

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Reputação

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  1. Olá, Eu tinha a instalação do windows 10 e então diminuí a partição e fiz um dual boot com o fedora, porém está aparecendo o erro 0xc0000225 quando vou dar boot no windows 10 e só consigo então acessar o Fedora. Como posso resolver este problema pelo linux?
  2. Parece ser clichê e alguns até pensem que já existem milhares de perguntas como esta já feita, porém acho que essa pergunta particular e temporal. Eu já estou no 4º período de engenharia mecatrônica e concluindo o eixo de matemática e física e m uma federal. Não estou curtindo o eixo de mecânica no meu curso, mas curti o eixo de controle e também sempre me dei bem em programação e eletrônica (Já sou técnico em eletrônica e trabalhava com programação, acho que ajuda ). Depois da introdução sobre mim, quero saber como está hoje o mercado para engenharia da computação? E como vocês vêem para o futuro? As matérias do eixo de controle me permitem trabalhar com automação industrial e desenvolvimento de máquinas (Tanto na parte mecânica quando na parte de software). A engenharia da computação vai me possibilitar ir para essa área? Para quem não sabe as matérias desta área abordam modelagem matemática do sistema a ser controlado, controle PID e lógica fuzzy.
  3. Olá... Tenho uma tabela que criei com auto increment, mas depois de algumas linhas apagadas o auto increment ficou "avacalhado", tipo id | nome ------------- 3 zé 6 joao 7 maria 8 manoel 10 zezim Como faço pra atualizar o auto increment e relistar ficando id | nome ------------- 1 zé 2 joao 3 maria 4 manoel 5 zezim Sem ter que apagar mais nenhuma linha
  4. Olá, eu fiz um carrinho que usou um motor de para-brisa de carro. Esse motor foi muita potência para pouco proveito, um canhão para matar uma mosca. Para redesenhar o carrinho com um motor menor tenho o contra-tempo dele ter uma rotação muito alta, assim teria de fazer uma redução mecânica. Pensei em utilizar um controle PID para manter a velocidade constante (Até um certo limite é claro), assim não importa o peso ou inclinação da pista a velocidade vai ser controlada com o PWM na ponte-H. O porém é que mesmo para um motor pequeno se travar o seu eixo por causa do peso a corrente vai aumentar muito né? Vocês acham que compensa ou o consumo vai ser muito alto? Para o motor de para-brisa eu tive que utilizar uma bateria de moto (O motor tava puxando 5A), queria usar para essa no máximo uma bateria selada de 12v 7A. De preferência queria usar um conjunto de baterias DURACELL em paralelo.
  5. Se for fazer isso com microcontrolador use o Arduino, é fácil e tem muita coisa em português pra ajudar. Dá pra implementar essa lógica com amplificadores operacionais sim, é mais complicado se você quer monitorar a defasagem da onda. Se quiser só verificar se falta energia em alguma fase é mais simples.
  6. Talvez você possa fazer por um método indireto que talvez vá funcionar, aí preciso da opinião dos colegas, você só precisar saber a programar em microcontrolador. Transforma essa onda trifásica em 3 ondas pequenas, de picos 5V. Depois coloque cada um em um pino do microcontrolador e com a ajuda de um ADC você mede a tensão de cada onda ao mesmo tempo. Mas em que isso resolve? Bem, se eles estão defasados em 120º a leitura das tensão devem ser sempre as mesmas (se uma mede 4v a outra mede 2,4 a outra mede, 0 por exemplo). Apesar que eu acho que defasagem de rede trifásica, tensão RMS e frequência da rede são 3 coisas críticas para as operadoras de rede.
  7. Tem alguns problemas aí. Primeiro: a corrente do circuito vai depender da carga, e a sua relação ai não parece linear. Segundo: Supondo a última opção ai P=700*0,25=175W, isso é coisa demais. Tem como fazer? Tem. O que você precisa: Uma fonte chaveada com essa potência e um circuito multiplicador de tensão que você possa controlar, um circuito boost. Veja mais: http://pt.wikipedia.org/wiki/Conversor_boost Aí é só controlar a tensão ou a corrente na carga com um microcontrolador e alterar o PWM no circuito boost. Só lembre que a potência de saída é igual a potência de entrada (Desconsiderando rendimento)
  8. Olá pessoal, Estou com uma dúvida aqui e queria que vocês me indicassem material para estudar ou me explicar como é. Vou explicar: Um circuito ressona em uma frequência X, se eu chegar algum metal perto do indutor ele vai induzir uma corrente e esse metal vai esquentar. Como posso saber a intensidade de corrente que este circuito vai induzir neste metal, ou melhor, como vou saber o tanto que esse metal vai esquentar? Por exemplo, se ele for alumínio ou ferro? Como vou fazer o circuito ressonar para altas potências? Como controlo a irradiação dessa ressonância?
  9. Então, a minha internet é da velox e ontem ficou o dia todo "fora" liguei pra lá eles disseram que era manutenção na área. Hoje quando voltou o roteador não estava funcionando, mas se eu ligar o modem direto no notebook funciona. Andei lendo algumas coisas e não consegui. Deixei o roteador com DHCP desligado e modo de conexão ip dinâmico e não funcionou. Tentei deixar com o login que tava la que era o [email protected] e a senha o telefonedecasa e não funcionou também.. O que posso fazer?
  10. Vou montar a placa assim então: Amanhã ponho o resultado... Não precisa do driver para o arduino? O resistor na base de 200R tá ok? 5-0.7/200=21.5mA
  11. Sim, eu sei disso. Mas vou utilizar TIP122 mesmo... e se usar o PNP o TIP127
  12. Pois é.. Não estavam passando mesmo da tensão da base. O erro desse projeto então é não usar transistor complementar... Desenhei um outro aqui com relé, já que não vou precisar de comutação rápida. O que acha? O TIP122 faz o chaveamento e o bc lá em baixo comuta o relé, mas não usei o complemento aí. Vai dar o mesmo problema né?
  13. Então... Só está esquentando o transistor que está conectado ao VCC. Também acho que não estavam saturando, mas não estou entendendo porque. A corrente na base era pra ser suficiente para saturar...
  14. Olá. Eu fiz uma ponte-H para controlar um motor de 2.5A e ela apresentou um defeito que não consegui encontrar o motivo. O circuito que fiz está em anexo. A primeira coisa que eu fiz foi acionar o motor sem o PWM, só pra saber se a rotação funcionava e estava perfeito. Deixei o pau comer lá com a corrente máxima por uns 20min e continuava bom. Depois fui testar com o PWM do arduino e aí petecou, o sinal no motor dava um pico de 12v depois descia para 5v. A ponte estava alimentada com 12v e o arduino com 5v e os GNDs obviamente conectados. Mas qual será a explicação para o problema?
  15. Realmente a pista é cheio de morros, vales e muita lama. Pelos estudos que estou fazendo parece mais simples captar os dados acumulados do carro quando chegar perto do "pitstop". Aí posso usar um zigbee ou um nrf24l01 mesmo. E quanto ao áudio uso um walktalk e tento abrir e adaptar o botão de abrir o canal para o motorista falar colocando ele em um lugar acessível como o volante. Digo isso, pois a única técnica que é possível captar dados de tão longe é o GPRS, mas não sei se posso confiar na cobertura da operadora em todos os lugares que a equipe viajar. A latência de transmissão de dados do GPRS não é algo crítico.

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