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George Leandro

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Reputação

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  1. Sim, sim, é verdade. É aquele tipo de coisa... Errar, tentar acertar e procurar informações no local certo são etapas que fazem parte do aprendizado.
  2. Olá, primeiramente, gostaria de pedir desculpas por uma informação equivocada que passei. Na verdade, apenas o regulador 7805 e o MOSFET que estavam em placa, o PIC estava numa protoboard. adicionado 1 minuto depois @Sérgio Lembo segue as fotos que você pediu, observando suas sugestões, fico até com vergonha do circuito montado rs. Verifiquei alguns erros, como a proximidade do regulador com o MOSFET (e compartilhando o mesmo ponto de referência) e a disposição dos fios e conexões. Não encontrei loops de terra. adicionado 2 minutos depois Com as dicas da @Isadora Ferraz encontrei um texto muito bom da Texas Instruments sobre acionamentos de MOSFETs. Montei o Bipolar Totem-Pole Driver (push-pull) e o resultado foi muito bom. O documento é esse: Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits.pdf adicionado 13 minutos depois Agradeço muito a ajuda de vocês, muito obrigado mesmo! Não estou conseguindo anexar o esquemático, mas reunindo o que vocês falaram, a montagem ficou assim:
  3. Oi @Sérgio Lembo,sumi não... é que hoje não pude ir ao laboratório. Irei na segunda-feira.
  4. Entendo, vou observar os pontos que falaste. Obrigado!
  5. Nada, sem problemas! Agora não estou no lab, quando voltar lá tiro a foto. Obrigado mais uma vez.
  6. Foram testadas duas frequências para o PWM: 488Hz e 976Hz. Vou seguir suas sugestões, quando tiver resultado posto Pode ficar despreocupada quanto à protoboard, o circuito tá em pcb adicionado 1 minuto depois Já está assim desde o início.
  7. Obrigado pelas rápidas respostas rs@Sérgio Lembo e @Isadora Ferraz . O mosfet utilizado é outro mais apropriado ao uso, só está esse na figura porque não o encontrei na biblioteca do proteus. A ligação já está conforme sua sugestão e o capacitor em cima do MCU é o C2 de 100n, da imagem. A corrente nominal do motor é 3A. Foram testadas duas frequências para o PWM: 488Hz e 976Hz.
  8. Olá pessoal, tô com uma situação inusitada no laboratório de automação onde trabalho. Preciso relacionar uma entrada analógica a um motor 24VDC através de controle PWM, a princípio fiz com arduino uno e funcionou muito bem. Mas surgiu a necessidade de fazer a migração desse controle para o PIC12F683, aí que começa o problema. Fiz o código no mkroC, simulo no Proteus e vejo que tá tudo ok. Monto o circuito e o PWM é gerado normalmente, mas quando o motor é conectado o sistema para de funcionar completamente. Se desconectar o motor, o PWM volta a ser gerado. Já fiz o teste com uma carga resistiva e ocorreu o mesmo comportamento. O código e o circuito estão em anexo. Se alguém já passou por algo semelhante e deseja compartilhar, agradeço . controleMotor.txt

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