manoeva
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Problemas no controle PWM do motor limpador de parabrisa
manoeva respondeu ao tópico de manoeva em Eletrônica
Antes de fazer o circuito, já tinha testado o motor na minha fonte de alimentação ligado direto nos 3A, 17V, sem o circuito de controle PWM, ele girou em uma velocidade considerável. -
Boa tarde pessoal! Estou querendo fazer um controle de RPM de um motor de parabrisa da BOSCH com o código CHP, de 12 Volts, 5 ampères, eu removi a caixa de engrenagens do motor, afim de aproveitar a sua alta rotação. Inicialmente fiz o controle de PWM simples com o CI555, o esquemático é este: Com este circuito testei motores DC menores, funcionou perfeitamente, quando fui testar com o motor de parabrisa, substitui o transistor por um superior à 5A (TIP122), e alimentei o motor com uma tensão de 17V (ele aguenta kkk) e uma corrente inferior de 3 Ampères, (era tudo o que minha fonte tinha ), porém o motor não girou, ficou travado e vibrando, e o transistor aqueceu rapidamente até queimar, alguém pode me ajudar, passando um esquemático ou dando uma dica? Obrigado para quem leu e respondeu!!!
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Problemas no Protheus "excessive CPU load"
manoeva respondeu ao tópico de manoeva em Microcontroladores
Obrigado por responderem tão rápido vocês não imaginam o peso que tiraram das minhas costas... -
Pessoal, boa tarde! Estou fazendo um circuito no proteus que exige muita memoria RAM do pic que uso (18f2550), eu usei um cascateamento de 5 shift registers 74hc595 que se atualizam a cada 1 milissegundo, sou um pouco leigo ainda em microcontroladores, quando simulei no proteus apareceu o seguinte aviso: "Simulation is not running in real time due to excessive CPU load" Gostaria de saber se este aviso pode interferir no funcionamento do PIC e como retirar este aviso. Obrigado para quem leu e respondeu!
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Boa tarde pessoal! eu tenho 2 perguntas... Pergunta 1: Estou fazendo uns circuitos com meu PIC16f628a em uma Protoboard, o circuito e a programação são simples, o PIC somente acende e apaga um LED, o circuito no Proteus funcionou legal, mas na Protoboard não, (Ruídos!) só funciona quando encosto meu dedo no terminal catodo do LED será q alguém pode me ajudar, como tiro estas interferências eletromagnéticas do meu circuito? Pergunta 2: Adicionei no meu circuito do PIC descrito acima um cristal oscilador de quartzo de 20MHz para substituir o clock interno do PIC que usava antes. Na programação do PIC fiz as alterações, retirando o fuse de clock interno (INTRC_IO) e adicionando o #use delay(clock=20M) no programa, o circuito do Clock que utilizei foi este: (no meu caso utilizei o PIC16f628a e o clock de 20 MHz) http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=clock+do+PIC16f628a&source=images&cd=&cad=rja&docid=VisL3XiBx6rj3M&tbnid=MXMl-zWKPZ0dnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.arnerobotics.com.br%2Feletronica%2FMicrocontrolador_PIC_teoria_2.htm&ei=opMrUoqDIcWIiwLD5YDoCg&psig=AFQjCNEUNk6XgtTCOp3TSxu4gzjX6Rox3A&ust=1378673935311763 O problema é q o tempo q eu utilizei para acender o LED (500 milissegundos) mudou, utilizei o comando delay_ms(500); será o bendito ruído ou erro do Usuário Super Burro? Obrigado pra quem leu até aqui e me ajudar!!!
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