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Tudo que aphawk postou
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PIC Detector de Passagem por Zero COM PIC 12F1822
aphawk respondeu ao tópico de Poseidon. em Microcontroladores
Eu nem tinha reparado que o acionamento é via relé ! Que coisa mais mal-feita .... Isso inutiliza todo o processo de zero-crossing, já que existe um tempo que varia com a idade do relé para o acionamento e desacionamento .... Paulo -
Como fazer bip que aciona quando atingir nível máximo?
aphawk respondeu ao tópico de Alexandre Venci em Eletrônica
@.if , Opa minha cara amiga, que bom revê-la !!!!!! Fez bastante falta aqui no CDH ! Paulo -
Como fazer bip que aciona quando atingir nível máximo?
aphawk respondeu ao tópico de Alexandre Venci em Eletrônica
@codigo rápido , O funcionamento está explicado aqui, inclusive com fórmulas para o calculo da frequência : https://ecstudiosystems.com/discover/textbooks/lessons/semiconductors/chapter7-8-unijunction-transistor-ujt/ Basicamente a tensão no capacitor vai subindo, se carregando através de Re, até que ocorra o efeito de condução, quando ocorre a descarga e essa condução só cessa quando atingir um determinado nível inferior de tensão, e ai o processo continua. Paulo -
Olhando dentro da caixa vermelha do cabo jump starter chinês
aphawk respondeu ao tópico de Pincipi em Eletrônica
@Sérgio Lembo , Esses invólucros que contém dois diodos ... são feitos na mesma pastilha, e portanto são relativamente casados entre sí, nesse caso ligar apenas um invólucro dessa maneira não teria problema. Agora, ligar 4 invólucros em paralelo, com essa dissipação fraquíssima de calor que está sendo utilizada ..... eles podem ser diferentes o suficiente para causar um desequilíbrio de dissipação individual, e um deles poderia ser destruído pelo excesso de temperatura na junção, o que levaria outros a serem destruídos ainda mais rapidamente.... eu usaria a mesma regra de se associar diodos em paralelo, tentando equalizar um pouco a corrente mediante queda de tensão sobre o resistor. Mas concordo que a aplicação é tão simples que não justifica o custo adicional de resistores de alta potência para gerar ainda mais calor nessa caixinha vermelha Sobre esse assunto, para quem quiser conhecer mais, segue este belo estudo : https://www.st.com/resource/en/application_note/an4381-current-sharing-in-parallel-diodes-stmicroelectronics.pdf Paulo -
Olhando dentro da caixa vermelha do cabo jump starter chinês
aphawk respondeu ao tópico de Pincipi em Eletrônica
@Pincipi , Os diodos servem para proteção do Jumper Starter no caso de se ligar o cabo direto na bateria sem acionar o Jumper Starter. Mas deveriam ter uma pequena resistência equalizadora de corrente, e para variar, não colocaram,,,,, Cada um desses diodos em tese suportam 20A , todos em paralelo suportam em tese 80A , para testar individualmente a maneira mais confiável é desoldar para teste dos dois diodos individuais que existem em cada encapsulamento. Basta um deles estar em curto e adeus Jumper Starter ..... E basta um estar em aberto para aumentar bastante a chance de outros abrirem também .... Paulo -
PIC Detector de Passagem por Zero COM PIC 12F1822
aphawk respondeu ao tópico de Poseidon. em Microcontroladores
@Poseidon. , A detecção é feita pela variação da tensão no pino 4, quando ela passa de nível 0 para nível 1 indica que a tensão senoidal na entrada do circuito passou por um nível de 0 volts, mas essa informação chega com um erro de possíveis milissegundos, então o programa deve considerar esse erro para poder calcular qual foi o instante real da passagem por zero. Coloque o osciloscopio virtual uma ponta numa das entradas de alimentação, e outra ponta na junção de R6 com R5 medindo nível DC, vai ver algo interessante .... Paulo -
Como fazer bip que aciona quando atingir nível máximo?
aphawk respondeu ao tópico de Alexandre Venci em Eletrônica
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Como fazer bip que aciona quando atingir nível máximo?
aphawk respondeu ao tópico de Alexandre Venci em Eletrônica
@codigo rápido , KKK tranquilo , é que 44 Khz é uma frequência padrão para codificação MP3, eu também já fiz uma confusão sobre isso ! Sobre abaixar a frequência do ladrão de joule .... não sei se vai tão baixo assim como 200 Hz , eu particularmente nunca fiz experiência nesse sentido. Mas se for, deve cair muito o rendimento dele. Eu faria o BIP ou com o 555 ou com o velho e bom 2N2646 unijunção .... em ultimo caso com um multivibrador com dois transistores BC qqr coisa da vida. Paulo -
Como fazer bip que aciona quando atingir nível máximo?
aphawk respondeu ao tópico de Alexandre Venci em Eletrônica
Caramba ... nem meu cachorro escuta acima de 40 Khz ........ audivel é um termo complicado porque varia com a idade de quem está escutando . Quando novos, humanos escutam até 20 Khz. Quando velhos , uma média é até cerca de 10 Khz. Paulo -
Arduino apagar bootloader arduino do atmega328
aphawk respondeu ao tópico de BrunoMT em Microcontroladores
@vtrx , PROGISP 1.72 Só uso esse programa fazem uns 8 anos ..... Baixe aquele meu tutorial sobre o BASCOM, tem um capítulo sobre o Progisp , versão anterior mas não muda nada nos menus ok ? Paulo -
PIC Detector de Passagem por Zero COM PIC 12F1822
aphawk respondeu ao tópico de Poseidon. em Microcontroladores
@Poseidon. , Esse esquema já foi objeto de uma discussão aqui no CDH fazem vários anos .... nada como uma velha lembrança ! Supondo que R1 seja de 5k : Corrente de coletor dos optos ignorando Vsat dos optos = 5/5k =1 mA. Pagina 7 figura 12 do datasheet : para IC= 1 mA, corrente de entrada If no led = 1 mA (aproximado) portanto .... se R3 = 100k , para ter corrente sobre ele de 1mA temos que a tensão sobre ele, ignorando Vled, é de 100.000 x 0,001 = 100 Volts. Portanto, o detetor de passagem por zero sem levar em conta Q1 tem um erro de 100V ... ou seja, seu Triac vai acionar a carga quando a tensão for de 100V sobre ela !!!!. Mas sua sorte é que existe Q1 no circuito ! Na prática, o Opto vai conduzir antes , porque com cerca de 0,1 mA no Led já existe uma certa corrente de coletor no transistor do opto, e Q1 amplifica essa corrente e entra em saturação, mas náo dá para afirmar o instante exato em que isso ocorre devido à tolerância de todos os componentes. Se você tiver sorte e seu Q1 tiver ganho alto, tipo 300 , o erro será bem menor. Mas se tiver em Q1 um transistor com bem menos ganho, tipo 50, o erro pode ser significativo. Paulo datasheet pc817 -
Arduino apagar bootloader arduino do atmega328
aphawk respondeu ao tópico de BrunoMT em Microcontroladores
@vtrx , No RX não precisa de nada, quem tem de se preocupar com os níveis corretos é quem está enviando os dados, não quem está recebendo eles ..... no caso é o lado do PIC. Mas no TX sim ....voce pode ativar o resistor interno de pull-up ( em torno de 80 Kohms ) , ou usar um resistor externo de no máximo 4K7 ligado ao +5V ( é o que eu faço para garantir maior imunidade a ruidos ) . Paulo -
@Victor_Silva173 , A parte mais divertida da Eletrônica é justamente isso que você está fazendo ! Pode funcionar, pode funcionar por pouco tempo, mas o importante é que você fez funcionar ! Não se incomode com os nossos avisos, valem mais para o caso de se fazer algo que tenha de durar e ser confiável, o que não é o seu caso, que é simples experimentação ! Siga em frente e se divirta, meu amigo ! Paulo
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@eletron1791 , O LM567 tem um problema grande : ele tem largura de banda variável conforme a amplitude do sinal, ou seja, se o sinal for de 19 Khz com alto nível ele pode achar que é 20 Khz .... E também tem outro problema que pode te complicar, o tempo para deteção é função também da amplitude do sinal : quanto menor o nível, maior o tempo. Paulo
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PIC Detector de Passagem por Zero COM PIC 12F1822
aphawk respondeu ao tópico de Poseidon. em Microcontroladores
@Poseidon. , Tive um Deja-vú com esse esquema.... alguém publicou ele fazem alguns meses, duvida era parecida também .... Sobre o detector de cruzamento por zero, ele serve para sabe o instante em que você deve acionar o Triac, em teoria logo quando a tensão sobre a carga começa a subir, tendo passado por zero volts. Mas como você consegue ver na simulação do Proteus, existe uma defasagem causada por C1 e RX e também R4/C2, que cria um erro significativo no instante da passagem por zero. Ou seja, quando você acionar a carga, a tensão sobre ela já estará acima de 20V ou até mais, que pode causar um "tranco" na carga, principalmente se ela for indutiva. Aliás, um bom exercício escolar é entender como aparece esse sinal de cruzamento por zero, em relação ao terra do circuito..... Paulo -
Já que conseguiu, que tal publicar a solução ? Paulo
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@eletron1791 , Infelizmente não sei programar em C. Mas se eu soubesse, faria algo deste tipo : Primeiro, programe uma base de tempo com resolução suficiente para voce comparar o período de uma onda quadrada de 20 Khz. Depois, usaria o comparador ( pino 6 ) para gerar uma interrupção quando a tensão fosse menor do que 2,5 volts ( use um divisor resistivo a partir dos 5V e alimente o pino 7 com ele ) , assim temos uma interrupção na descida da onda quadrada . Após 2 interrupções consecutivas, calcule o tempo decorrido entre elas. Se for igual a 20 Khz ( com uma tolerância de acordo com o seu projeto ) , acione um flag e use um contador na sua base de tempo para poder acionar a saída do Led, deixando aceso por 500 milissegundos, e apagado nos próximos 500, e assim por diante. Quando passar um certo tempo sem ter as interrupções geradas, ou o tempo entre elas não corresponder ao período de uma onda quadrada de 20 Khz, desligue o flag, e apague o led. Um bom exercício escolar, sem dúvida ! Paulo
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@Victor_Silva173 , Como já disse o @MOR , é algo complexo, e principalmente depende muito da parte empírica também, como o Q de suas bobinas e a qualidade de seus capacitores. Não é só na tensão de gate que você precisa se preocupar... tem também a tensão reversa e a variação de tensão dV/dT , que pode criar uma baita variação da corrente de dreno dI/dT , que também destroem o seu Mosfet .... os picos de Start desse circuito podem ser bem complicados. Paulo
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Arduino apagar bootloader arduino do atmega328
aphawk respondeu ao tópico de BrunoMT em Microcontroladores
@vtrx , Eu uso o Progisp 1.72 ( se não me engano ) , tem uma opção que é zerar o conteúdo, ela realmente zera a Flash e a Eeprom, mas não zera os Fuses ok ? Paulo -
Outro Testando ATmega328P e alterando o Fuses
aphawk respondeu ao tópico de vtrx em Microcontroladores
@vtrx, Usei ele com 24 MHz e foi na boa também. Se usar com clock maior, sugiro abaixar a amostragem no conversor ADC, para garantir precisão nos dados. Já testei a 30 MHz com oscilador externo e também foi na boa, mas não usava o ADC ..... Para gravar uso um USBASP, gravo o fuse antes e o programa gravo depois. Paulo -
Opa ... até onde eu saiba, transformador entrega tensão AC , e não DC ..... Nesse caso, tem de retificar e filtrar, para virar DC. Com o nível já em Dc, a melhor solução é usar um conversor DC-DC step-down, com capacidade para essa potência aproximada de 40W . Algo deste tipo : https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1909669995-regulador-tenso-conversor-dc-step-down-15v-a-35v-300w-9a-_JM#position=19&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e62672f4-f651-4abd-abe5-91c0e25a455e Paulo
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Dê preferência a um cabo blindado com 3 vias mais malha de blindagem .... a malha você liga no GND do esquema, e as três vias internas no potenciômetro ...... Paulo
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@ghenrique , Bom, troque o diodo 1n4007 por um diodo tipo Schottky , de 100V por uns 2A pelo menos. Esse 1N4007 é muito lento. Paulo
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@ghenrique , Tem de mudar a topologia : https://electronics.stackexchange.com/questions/330471/low-side-n-mosfet-buck-converter Paulo
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@alexandre.mbm , Desculpe, faltou um link ... https://discover.hubpages.com/autos/9V-Battery-Current-Test-How-Many-Amps-Can-a-9V-Supply As baterias comuns de 9V são as de zinco-carbono. Essas, de marca e boa procedência, conseguem fornecer cerca de 500 mA de pico. Mas não é sustentado, é apenas de pico mesmo. Existem baterias melhores, como a Duracell original alcalina ( feita nos USA , não na China... ) , que forneceu 2A de pico. Vou me ater à essa marca porque é a que encontramos por aqui. Eu compro as minhas pilhas de 9V da Duracell, na Kalunga, na embalagem dizia que foram feitas na China... e tentei alimentar um amplificador de 1W em classe D com ela, com carga de 4 ohms, e os graves arreavam, com um tom de 80 Hz de teste a tensão da pilha caiu para menos de 7 Volts e não conseguia nem 0,3W sem distorção.... desisti logo da ideia. Duvido que essa pilha consiga fornecer 1A de pico mantendo uma tensão que seja aproveitável... Vamos pensar um pouco sobre este tópico ? Um motor de 9V que consuma 6A não é um motorzinho. É um motor que consome 54 Watts, quase a potência de um motor de furadeira elétrica ( 75 Watts ) ! Quem já usou uma furadeira sabe o que significam 75W de potência em um motor. E que quer dizer que a impedância nominal que ele apresenta quando já em giro e sem carga é de 1,5 ohms (9/6) ; mesmo que a pilha forneça a corrente de 2A de pico, a tensão será tão baixa ( em torno de 3 Volts (1.5 x 2 e com certeza a impedância inicial é bem menor do que esses 1,5 ohms ) ) que a potência entregue ao motor para poder girar será muito pequena ( consumo de 54W quando em giro (6x9) contra uma potência entregue de apenas 6W ( 3x2) para inicio... ) . E todos sabem que para começar a girar, a pot~encia necessária pode ser várias vezes a potência nominal. Veja, não se trata de conseguir fornecer a corrente necessária, e sim fornecer a POTÊNCIA necessária ! Continuo afirmando que é um milagre fazer um motor de 9V / 6A funcionar com uma pilha comum de 9 Volts ... um dos dados está incorreto ! Paulo
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